宝武集团中南股份特轧厂棒三线直送辊道热试成功后,现场人员又紧锣密鼓地配合着项目组开展保温坑调试工作。经过多日严格调试以及岗位人员操作技能掌握,现如今保温坑已由半自动进入全自动试运行阶段,棒一2线的红送由棒三线提供直发,一次性解决了棒三线和棒一2线热装率和入炉温度偏低、下线钢坯热能损失大、煤气消耗高等问题,助力节能降耗再上新台阶。
据了解,自动保温坑设置为地上式,共有6个小坑,每个小坑均设有盖板,当钢坯通过汇流转弯爬坡辊道高速进入棒三线,停止在入炉辊道组一上,钢坯将在此分流,送往棒三的钢坯继续前进,棒三来不及入炉的钢坯在入炉辊道组二上剔出至往返台架,收集成组后,揭盖机自动开到指定的坑位揭盖移开,自动取钢机夹钢到指定的坑位放钢;送往棒一2线的保温车停止在保温坑南侧的装车位上,自动取钢机可以从收集辊道或者保温坑内提取钢坯装入保温车。
新建保温坑投入使用后,入坑钢坯在12小时内温约降100℃,24小时内温降约150℃,有利于缩短再加热时间,减少氧化烧损,提高金属收得率;有利于提高加热能力,从而进一步释放轧机的能力,为稳产高产打下坚实的基础。由棒三线直发的红送钢坯,平均入炉温度可由原来的410℃提高至573℃,一年预计可节约能耗成本1927万元,同时还代替了下线钢坯吊运的人工操作以及降低运输成本,跑出降本增效“加速度”,努力开创企业高质量发展的新局面。(李丽莹)