轧钢厂认真贯彻落实“四化”“四有”要求
以问题为导向,坚持创新驱动
以目标为导向,持续降本增效
以结果为导向,推动价值创造
线材产线实现连续2小时以上
稳定生产58支
收集节奏提升9秒
效率提升13%
线材产线生产节奏稳步提升,小时产量不断提高,然而各处制约小时产量的问题逐渐暴露。“稳定生产小时支数只能达到50条,通过速度提升及轧线改善,还是只能满足1小时内连续生产。”机械设备技术高级主任师李林洪说。
问题出在哪里?该如何解决?
轧钢厂党委搭建攻关平台,协调达涅利联合攻关,形成优势互补,有力地推动方案落实,练兵于一线,服务在一线。作为老党员的李林洪,充分发挥党员战斗力,抱着势必消灭“拦路虎”的决心,李林洪所在的攻关团队对线材产线全线展开调研,攻关团队认为,速度提升将缩短生产纯轧制时间,进而加快集卷收集节奏。在多次观察讨论后,发现卷芯架在倾翻台架处有聚集现象,测量各个动作的运行曲线,分析后发现钢卷上钩节拍与产能提升后的生产节拍不相符,钢卷上钩时间较长,影响生产节奏。
降低上钩时间成为提升制造能力的关键。攻关团队拆解了倾翻台架设备的结构原理分解动作,发现原设计为普通换向阀调速,高低速切换时,冲击力超过机械结构承载能力,随时会发生机械损毁事故。
如何在保证设备安全的前提下提速呢?
攻关团队经过头脑风暴后,制定了新方案。液压专业将普通阀更换为比例阀,重新铺设电缆,对比例调速采用高速、减速、停止,多斜坡分段控制,对阀口开度及关闭以1%进行递增递减测试,找到最佳控制参数。电气专业将更换控制回路后,采用APC控制策略,并编写了新的控制程序,通过多专业现场无数次的优化调试后,上钩时间节约了6.2秒,为节奏提升奠定了基础。(李林洪、张宏亮)